五月份三单位月产超历史
【发布日期:2010-06-12 10:05:52】

抓住牛鼻子  创出新高点

  5月份,围绕“安全、环保、质量、成本”这一主题,各事业部狠抓生产管理,突出关键环节管控,有序推进班子重建,生产水平节节攀升。其中,烧结、炼铁、第三炼钢厂等单位一举实现月产超历史,打开了生产局面,奠定了稳产高产的基础。
  用好返矿是烧结生产的法则。配料中加入一定量的返矿,不仅可以提高料层的透气性,同时还可以加速烧结过程、稀释矿粉中的水分,改善烧结矿质量。为此,第一烧结厂狠抓烧结生产工艺纪律执行,严格按照:厚铺慢转、稳定水碳的操作要求,密切关注返矿用量,及时分析化验理化指标,防范返矿中带入锌、铅等有害元素;各工艺技术人员蹲点一线,对照工艺纪律操作,密切关注烧结台车点火处火焰温度,控制烧结终点温度,防止过烧,有效提高了烧结转鼓、保证了产品矿力度均匀。5月份,烧结碱度波动控制在±0.1以内,转鼓强度明显上升。
  以高炉需求倒逼产能发挥,烧结厂自加压力,不断强化设备点巡检工作,合理布置生产检修工作。先后利用仓满、高炉休风换套、计划检修等时机,见缝插针地开展了公辅设备检修,有效控制了非计划停机。四台烧结机全月利用系数均超过每平方米每小时1.6吨,并实现日均产1.74万吨的新突破,有效保证了高炉用矿需求。
  高炉是生产的龙头,炼铁纵贯东西,日均原料消耗量达到1.7万吨以上。综合料场状况及筛分能力,炼铁系统确定了“68%烧结矿+12%球团+20%块矿”的入炉模式,在矿石部、储运中心、燃料部等部门的配合下,统筹安排来料,加快料场物资流转,移动作战,连战连捷,保证了生产连贯。炼铁系统全月完成产量38.31万吨,高炉综合利用系数在每立方米每天3.4吨以上,毛焦比每吨455.39公斤,喷煤比达到每吨162公斤,并消化了大量库存焦丁。
  与此同时,在硫磺控制上,炼铁系统多次派员与兄弟单位交流,考察硫磺控制手段,并将考察成果用于生产实践。通过加强对下渣量的管理、控制炉温等措施,5月份,6座高炉平均硫磺降低至0.031%,一举开创了高炉硫磺控制之最。
  没有吨位就没有地位,要产量更要效益。5月中上旬混铁炉仍在大修,铁水调配受到掣肘,为此,三炼钢围绕“稳”字做文章:狠抓设备管理,寻找问题症结,确保检修期间修好修彻底,生产期间无故障,生产节奏性不断增强。成立合金消耗攻关小组,统筹领料、用料、核算工作,成立挡渣球攻关小组,下渣量得到有效控制;抢抓班组建设这一主阵地,提升班前班后会质量,充分利用富余时间,不断强化员工基础教育工作,狠抓制度执行,一时间,学技术、比技能的风气在厂内迅速传递,你追我赶、不断争先的意识更加坚定。一项项务实的措施将三炼钢各项管理工作推上新台阶。
  5月份,三炼钢全月实现产量28.99万吨,平均日产达到9352吨,综合成材率达到92.68%,有力保证了轧钢用坯需求。同时,积极增派技术骨干,有力地支持了二炼钢的生产工作。

                            

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